俺サーボ基板第3弾。そしてようやくマクソンへ。

Posted at 05/12/10 Comment(2)»

このところなかなかまとまった時間がとれなくて、以前に書いた電流検出抵抗の位置をずらす実験ができなかったのですが、今日ようやくできました。モータドライバ基板も新たに作成して第3弾の基板となりました。R8Cののっている基板から飛び出して線がいろいろ出ているのがそれです。

実験の結果は良好!正転・逆転ともに電流検出できるようになりました。今の設計では一番負荷がかかったときで500mVくらいしか出ないのでオペアンプで増幅するか、電流検出抵抗を大きくするかした方がいいのかもしれません。もしくはゲインのもっと大きなICを見つけるかです。電流検出抵抗を大きくすると消費電力が増えるのでできれば避けたいと思います。でも基板面積はできるだけ小さくしたいし・・・とジレンマが生じます。

最初に実験したときに電流検出ICにパスコンを付け忘れてしまったのですがこの状態だと検出電圧に非常にノイズが多くパスコンの大切さを感じた一幕でした。

そして、遂にマクソンくんを俺サーボ基板で動かすフェーズになってきました。ちょろっと動かして見ていろいろパラメータを変えてみたのですがRB995のモータのように安定した動作になりません。角度を変えたときはきびきびした動きでいい感じなのですが、指定角度になって無負荷のときに発振しがちになっています。また、PWMの音もガサガサいっていて一定になりません。この辺はこれから解析していく課題になります。年内に解決したいですがどうなることやら。

OreServo3Board

"俺サーボ基板第3弾。そしてようやくマクソンへ。"へのコメント

CommentData » Posted by きゃのん at 05/12/10

こんにちは、はじめまして

ブログ、ホームページ拝見させてもらってます「きゃのん」と
申します。

りおーじあさんの情報大変良いことが書かれてて参考になります

 私も今年の始めにROBO製作を決意しROBOonPC3も
参加させてもらいましたが、結果を出せずでした。

実機の製作も先月たまたま東京出張で千石へ行った時に
見かけたミニスタジオ995を衝動買い?
してしまって、12月になってから設計しているような
状況です。

R8も勉強していますが、りおーじあさんみたいに
なかなか出来ないのでがんばろうと思います

また、寄らせてください

CommentData » Posted by りおーじあ at 05/12/10

きゃのんさん、はじめまして。りおーじあです。

>りおーじあさんの情報大変良いことが書かれてて参考になります
そういっていただけますと大変励みになります。
些細なことでもできるだけ発信していきたいと思います。

> 私も今年の始めにROBO製作を決意しROBOonPC3も
>参加させてもらいましたが、結果を出せずでした。
そうだったんですね。ハンドル変えられたんですかね?
エントリーを見ても「きゃのん」さんは見つからなかったものですから・・・ひょっとして発表会来られてました?
私もわからないことだらけですのでお互いがんばりましょうね。

私にわかりそうなことなら何でも質問してくださいね。
みんなで助け合っていろいろできるのが
ROBO-ONEのいいとことだと思っています。
これからも是非遊びに来てください。

それでは。

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